鹤岗矿业公司新陆矿锚定“提质增效、强基固本”目的,以强化治理为抓手,以手艺刷新为动力,在产品质量提升、工艺刷新、标准化建设等方面多点发力,为企业高质量生长注入强劲动能。
全历程管控提煤质,牢牢守住经济效益“生命线”
进入今年以来,该矿煤质科落实上级有关安排,从制度建设到现场管控,从源头开采到终端监测,构建起全历程、立体化的煤质治理系统,打出了一套煤质提升“组合拳”。
一是在制度包管上压责任。严酷落实《煤质选煤销售治理步伐》,并团结现实,坚持“以质量求生涯、以质量求生长、以质量求效益”的原则,制订完善了《煤质管控整改计划》。通过健全煤炭质量治理组织机构,明确各分担职员职责,形成“层层有责任、人人抓落实”的治理名堂,为煤质提升夯实制度基本。
二是在生产源头上堵误差。坚持推行“五不”防控步伐,从生产源头和工序环节严防原煤污染,即:淋水不可湿煤,杂物不可掺煤,煤矸不可混装,转载不可空喷,冲尘不可洒带。这一行动直接消除了原煤二次污染的痛点和要害点,为地面加工提供了稳固可靠的煤质包管。
三是在煤质治理上抓环节。强化煤质监视检查,配齐马弗炉、烘干箱、温控仪及筛分实验套筛等装备,严酷执行“车车采样、批批化验”制度,强化煤质监测。通过合理配仓及手选加工,128号皮带15个混煤产品仓实现精准配煤装车,确保煤质稳固可控、热值稳步提升,为产品赢得了市场口碑。
全方位刷新挖潜能,坚决买通效率与质量的“肠梗阻”
该矿聚焦“精改工艺”要害点,通过手艺刷新与装备升级,坚持买通生产效率与产品质量的“肠梗阻”,让老装备焕发新活力。
一是寻找筛分环节突破口。通过多次原煤筛分实验发明,原来平行设置的条筛保存透筛率低、易梗塞的问题。手艺职员通过多次手艺实践,将条筛误差和筛条直径划分缩减至40毫米,并接纳上窄下宽的伞型结构设计,大大提高了透筛效率,最洪流平镌汰了梗塞影响,实现了“小改动”带来“大效益”。
二是减强度与提效率同考量。职工劳动强度的降低是工艺刷新乐成与否的主要考量。原手选皮带位于选矸平台下方,职工需弯腰搬送矸石至溜煤筒,既艰辛又保存清静隐患。该矿将皮带改至选矸平台上方,职工可直接将矸石滑入溜煤筒,操作更便捷。别的,该矿还将排矸系统小矿车改为皮带机运输,矸石直达排矸铁蹊径装车,并使用液压支柱刷新成远程控制排矸仓闸门,实现了降低劳动强度、提升清静系数、镌汰排矸环节、提升事情效率的多元目的。
三是手艺升级再添新动力。该矿始终将煤质装备升级作为提高生产一连性、包管煤炭质量的主要手段,紧盯提质增效事情目的,起劲投入使用成熟的排矸选矸装备。煤仓疏通装置的装置使用,有用解决了煤仓梗塞难题,包管了生产流程顺畅,降低了人工清堵的清静危害;智能分矸器的投入使用,实现矸石全量导入矸石仓,破解了职员少、劳动强度大的逆境;一连加大选煤调理指挥系统刷新力度,实现了远程实时监控车间生产状态,为实时调解生产妄想、应对突发情形提供了手艺支持,为清静生产和效率提升注入了新动力。
下一步,该矿将一连在提质增效上发力,紧盯市场转变,起劲在提升煤炭产品质量、扩大企业经济效益上拓荒前进,起劲在建设新时代现代化新BOB国际在线征程中,再立异业绩、再作新孝顺。